随着电炉生产规模的扩大和钢产量的增加,废钢资源渐渐紧缺,使废钢价格不断上涨,致使电炉钢成本增加。为了提高金属回收率(正常水平在88% -91%),降低成本,电炉钢厂采取了许多措施,比如入炉废钢料中加入回收除尘灰、氧化铁皮、回收渣铁、大中包留钢留渣,优化渣系与供氧制度,增大喷碳量等。在留钢7~10t留渣50%左右的基础上采取了以下措施可取得较理想的效果。
(1)布料时炉门与炉底布10 %左右的轻薄料,电极正下方布统料,以便氧枪快速割开,提高氧气利用率,同时保证电极迅速穿井,减少熔化期电弧区的铁损。
(2)熔化期采用分段供氧,即炉门区未呈红热状态时采用25%-75%开阀后供氧,减少吹损。
(3)炉门呈红热状态时用氧枪割开炉门后改变传统的割料方式,将炉体前倾2。左右利用兑热铁水与留钢留渣组成的局部熔池。将两根氧枪伸人局部熔池喷人碳粉、造泡沫渣、脱碳、埋弧、升温、化料,此时脱[C]产生的火焰对加热熔化废钢十分有利,并且泡沫渣的屏蔽作用减少了熔化期吹损。Fex Oy烟尘在废钢料中上升,由于废钢阻力使抽人烟道中的数量减少。为使上述效果明显,布料时料斗下部布1016左右的轻薄料,使上述操作简化。
(4)采用碱度为2.0-2.5的泡沫渣同时配入450----550kg的白云石,保持渣中Mg01在6%-12%之间,以利于迅速成渣。并且使炉渣黏度适量增加,有利于减少吹损与烟尘量的发生。同时泡沫渣也可达到最大高度,并能减少发泡剂碳粉的喷人量,缩短冶炼周期,使氧化期烟尘发生量下降,铁耗相应下降。
(5)冶炼过程中采取适度晚放渣的方法。由于Fe0是石灰的基本熔剂,成分合适温度合适后减氧操作,直流电弧炉磁场搅拌使钢液呈涌泉状后有利于Fe0向钢液中扩散,减少渣中Fe0,相应减少了铁耗。
这样操作的主要优点是:第一,整个熔化期脱[c]量大于40 A;,熔化期氧化期烟尘发生量下降,同时氧化期脱碳任务减轻有利于增加铁水热装比。由于C优于Fe氧化,并且降低废钢熔点,增大铁水热装比后对于降低铁耗十分有利。第二,以Ca0,2Mg0 . 2Si02钙镁橄榄石为主的渣系成渣温度低速度快,有利于减少吹损降低铁耗。第三,分段供氧对减少铁耗影响十分明显。
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资料来源:东莞市弘超模具科技有限公司结构钢事业部
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